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  • 2025-2-6 15:38
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    故障现象  一辆 2015款奔驰R320车,搭载276 826 发动机,累计行驶里程约为18万km。该车行驶中,组合仪表上的ABS警告灯、防侧滑警告灯、发动机故障灯等多个故障灯偶尔异常点亮(图1),且车速表不指示,挡位不显示,同时车辆加速不良;另外,发动机偶尔无法起动着机。 图 1 故障时的组合仪表 故障诊断  用故障检测仪检测,发现多个控制单元中均存储有未曾接收到其他控制单元的 CAN信息的故障代码;梳理这些故障代码,发现曾丢失通信的控制单元有转向柱控制单元(N80)、车身稳定系统控制单元(N47-5)、发动机控制单元(N3/10)、直接选择智能伺服控制单元(A80)、中央通道控制单元(N93)、变速器控制单元(EGS)及组合仪表(A1)等,而这些控制模块均在CAN C总线(底盘CAN总线)上,由此怀疑CAN C 总线偶尔存在通信故障。 查看维修资料得知, CAN C总线上的控制单元均连接在副驾驶人侧的CAN C总线分配器X30/19(图2)上,于是用 虹科 P ico 汽车 示波器从 CAN C总线分配器X30/19处测量CAN C总线信号波形。 图 2 CAN C总线分配器X30/19的位置 反复试车,捕捉到故障出现时的 CAN C总线信号波形如图3所示,CAN C-H隐性电压约为2.5 V,显性电压约为3.5 V,正常;CAN C-L隐性电压约为2.5 V,显性电压约为1.4 V,也正常;但偶尔会出现一段比较稀疏的信号,异常 。 图 3 故障出现时的CAN C总线信号波形 对信号波形进行译码(图 4),发现那段稀疏的信号无法译码,且帧ID 3 40 在反复发送相同信号。由于CAN C总线信号的隐性电压和显性电压均正常,排除CAN C总线线路存在故障(虚接、断路、互短、对电源及搭铁短路等)的可能,推断某个控制单元损坏。 图 4 对故障出现时的CAN C总线信号波形进行译码 依次从 CAN C总线分配器X30/19处脱开通往各控制单元的CAN C总线导线连接器,发现当脱开通往左前、右前氙气前照灯控制单元的CAN C总线导线连接器时,CAN C总线信号波形恢复正常(图5) 。 图 5 CAN C总线信号波形恢复正常 进一步检查发现,脱开右前氙气前照灯控制单元导线连接器时, CAN C总线信号波形恢复正常,由此推断右前氙气前照灯控制单元损坏(图6)。 图 6 损坏的右前氙气前照灯控制单元 故障排除  更换右前氙气前照灯控制单元后反复试车,故障未再出现,故障排除。 故障总结  万用表测量的是平均电压,若用万用表测量CAN C总线信号电压,故障时和正常时的信号电压基本一致(CAN C-H电压约为2.9 V,CAN C-L电压约为2.1 V),则无法发现异常。 而示波器测量的是瞬时电压,因此使用示波器能够捕捉到异常的信号波形,为进一步诊断指明了方向。 与此同时,电压正常也无法代表信号正常,需通过译码的方式,从通讯层面进行更精准的诊断。例如本案中,通过对信号的译码,才发现了帧ID3 40重新发送相同的的信号,进而通过插拔导线连接器&持续观察译码的方法确定了最终故障。 作者: 周庆云 没有阶次的异响怎么查?2月13日晚8点,,江裕南老师教你用“传递路径法”,精准判断车辆异响问题根源!传递路径法。 2月13日晚8点,蛇年首场直播!拥有16年一线诊断经验的保时捷中心技术经理,江裕南老师,教你用“传递路径法”,精准判断车辆异响问题根源!保时捷992行驶中车身异响究竟来自何方呢?直达预约: 保时捷992车身异响诊断
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    2025-1-23 10:46
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    汽车免拆诊断案例 | 2007 款日产天籁车起步加速时偶尔抖动
    故障现象  一辆 2007款日产天籁车,搭载VQ23发动机(气缸编号如图1所示,点火顺序为1-2-3-4-5-6),累计行驶里程约为21万km。车主反映,该车起步加速时偶尔抖动,且行驶中加速无力。 图 1 VQ23发动机的气缸编号 故障诊断 接车后试车,发动机怠速运转平稳,但只要换挡起步,稍微踩下一点加速踏板,就能感觉到车身明显抖动。用故障检测仪检测,发动机控制模块( ECM)无故障代码存储,且无失火数据流。用虹科Pico汽车示波器测量气缸1点火信号(COP点火信号)和曲轴位置传感器信号波形(图2),发现故障出现时有气缸偶尔不工作 。 图 2 气缸1点火信号和曲轴位置传感器信号波形 局部放大波形(图 3),发现每次都是气缸6点火后,曲轴转速偶尔不升反降,这说明气缸6偶尔不工作,其他气缸工作正常。 图 3 局部放大后的波形 用 2个串联的COP探头同时测量气缸4和气缸6的点火信号波形(图4),发现气缸6点火信号的次级段明显异常,由此推断气缸6的点火线圈或火花塞损坏。 图 4 同时测量气缸4和气缸6的点火信号波形 拆检气缸 6的火花塞,未见异常,与气缸4调换点火线圈后试车,失火气缸转移至气缸4,由此确定气缸6的点火线圈损坏。 故障排除  更换气缸 6点火线圈后试车,起步加速时抖动现象消失,故障排除。 故障总结 气缸 6的点火线圈在怠速时能够正常点火,但随着发动机负荷增大,会偶尔点火失败,以致发动机偶尔抖动。 使用示波器测量曲轴位置传感器传感器信号,然后计算出曲轴转速,通过观察各气缸点火后的曲轴转速变化,可以判断是否有气缸工作不良;而一旦有气缸工作不良,再配合点火信号分析,就可以推断出是哪一个气缸工作不良。这种诊断方法非常适用于诊断发动机偶发失火且无故障代码的故障。 作者: 江苏省常熟市爱卡汽车 孙 娄
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    2024-11-22 17:38
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    故障现象  一辆 2012款路虎揽胜运动版车,搭载3.0T柴油发动机(型号为306DT),累计行驶里程约为10.2万km。车主进厂反映,车辆行驶中加速无力,且发动机故障灯异常点亮。 故障诊断 接车后试车,发动机怠速轻微抖动,发动机故障灯异常点亮;原地加速,提速无明显异常。用故障检测仪检测,发动机控制模块( ECM)存储有故障代码“P0302-00 检测到气缸2失火间歇”(图1);保存并清除故障代码后试车,发动机故障灯熄灭。 图 1ECM中存储的故障代码 用 虹科 Pi co 汽车 示波器测量曲轴位置传感器信号和气缸 4喷油电流波形(图2),分析可知气缸2喷油后曲轴加速较其他气缸偏低,说明气缸2工作不良,推断可能的原因有:气缸2喷油器及其线路故障;ECM故障;气缸2压力不足。 图 2 曲轴位置传感器信号和气缸4喷油电流波形 测量气缸 2的喷油电压和电流波形(图3),发现是连续3次喷油,且第3次喷油脉宽明显变大 。 图 3 气缸2的喷油电压和电流波形 放大第 2次喷油电压和电流波形(图4),分析可知,该车为压电晶体式喷油器,第1阶段为充能阶段,持续时间约为159微秒,电压逐渐升高(最高电压约118 V),压电晶体堆变形,电流逐渐降低,喷油针阀打开,开始喷油;第2阶段为保持阶段,持续时间约为104微秒,电压保持为118 V,电流为0 A;第3阶段为释能阶段,持续时间约为195微秒,电压逐渐下降至0 V,压电晶体堆复原,电流为负值,喷油针阀关闭,停止喷油;整个喷油器的工作过程很短暂,只有约460微秒。与气缸4的喷油电压和电流波形进行对比,波形基本一致,由此排除ECM及喷油器电路存在故障的可能。 图 4 放大气缸2第2次喷油电压和电流波形 进行相对压缩测试(图 5),起动电流波动无明显异常,初步判断气缸2的密封性良好。 图 5 相对压缩测试波形 诊断至此,怀疑气缸 2喷油器存在机械故障。仔细检查气缸2喷油器,发现怠速时气缸2喷油器附近有废气泄漏(图6),且气缸2附近的油污较多。 图 6 气缸2喷油器附近有废气泄漏 拆下气缸 2喷油器,外壳有很多油污(图7),而其他喷油器的外壳很干净,由此推断气缸2喷油器密封不良。 图 7 气缸2喷油器外壳上有很多油污 故障排除 更换所有气缸的喷油器密封件修理包后进行路试,车辆加速恢复正常,发动机故障灯不再异常点亮,故障排除。 故障总结  气缸 2喷油器密封不良,气缸压力越大,漏气量越大。相对压缩测试时的漏气量很小,所以从测试结果看不出异常;怠速时的漏气量较小,气缸2没有完全失火,发动机加速无明显异常;车辆行驶中加速时的漏气量较大,气缸2完全失火,发动机加速不良。 该车压电晶体式喷油器的结构如图 8所示。 图 8 压电晶体式喷油器的结构示意 杭州捷盛行汽车服务有限公司 乐翔 11月28日,下周四晚8点,《汽车维护与修理》杂志社副主编,汤多顺老师做客虹科直播间!奥迪A7行驶中发动机异响?汤主编教你更科学的诊断方法与技巧,一起探索NVH问题的解决之道! 这是 一个有些特别的异响案例,也许就是你曾忽略的地方 哦 ! 直达直播间:https://olezi.xetslk.com/s/sU9Ts
  • 2024-10-23 14:28
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    故障现象  一辆 2019款奥迪A6L车,搭载2.0T发动机,累计行驶里程约为9万km。车主反映,车辆行驶中偶发熄火,故障频率较高。 故障诊断  接车后试车,起动发动机,可以正常起动着机。使用故障检测仪检测,发动机控制单元存储有 “P025A 燃油模块促动-电气故障/断路”“P228C 燃油压力调节器1超出调节极限-压力过低”等多个与燃油系统相关的故障代码(图1)。 图 1 发动机控制单元中存储的故障代码 由于故障未重现,决定清除故障代码后进行路试,行驶一段时间后车辆动力下降,加速无力。低压燃油系统压力从 600 kPa下降到100 kPa,重新起动后车辆又恢复正常,推断低压燃油系统存在故障。 查看低压燃油系统电路(图 2)并查阅资料得知,该车的燃油泵为三相电动机,燃油泵控制模块接收发动机控制单元的的PWM(Pulse Width Modulation,脉冲宽度调制)控制信号,通过三相电控制燃油泵转速,调节燃油压力。 图 2 低压燃油系统电路 拆开后排座椅,连接 虹科 Pico汽车示波器 ,测量燃油泵端子 1的电压信号和电流信号(图3),发现波形断断续续,异常 。 图 3 测得的电压与电流信号波形 放大异常波形查看(图 4),发现电压和电流几乎同时下降;测量燃油泵端子2和端子3的电压、电流信号波形,异常处相同,说明燃油泵控制模块输出的三相电路信号偶发中断,导致燃油泵不能正常工作。分析可能的故障原因有:燃油泵控制模块供电、搭铁电路故障,燃油泵控制模块与发动机控制单元间的电路存在故障;发动机控制单元故障。 图 4 放大后的异常波形 该车的燃油泵控制模块位于车辆右后侧护板内部,拆开护板,将功率试灯分别连接至燃油泵控制模块端子 T6ar/5(供电)与端子T6ar/4(搭铁),试灯可以正常点亮,排除燃油泵控制模块供电、搭铁电路故障可能性。 测量燃油泵控制模块端子 T6ar/6的PWM信号电压波形(图5),发现波形断断续续不规则,且最低电压无法降至0 V,而是在5 V左右。 图 5 从燃油泵控制模块端子T6ar/6测得的PWM信号波形 怀疑燃油泵控制模块的供电电压不稳定从而导致该现象,于是增加示波器 2条测量通道,分别测量燃油泵控制模块的供电和搭铁信号波形(图6),并晃动线束,发现PWM信号电压波动变化时,燃油泵控制模块的供电和搭铁信号波形并没有改变,排除燃油泵控制模块供电线路存在虚接故障的可能性。 图 6 测得的燃油泵控制模块供电、搭铁及PWM信号波形 脱开燃油泵控制模块导线连接器,再次测量端子 T6ar/6(连接至发动机控制单元)的信号电压波形(图7),发现波形均匀且规则,电压在0 V~1.6 V均匀变化,说明发动机控制单元可以正常输出控制信号,排除发动机控制单元故障的可能性。 图 7 断开燃油泵控制模块导线连接器后测得的信号电压波形 为什么连接燃油泵控制模块导线连接器时测得的 PWM信号电压存在异常呢?分析认为,如果PWM信号线存在虚接电阻,那么在导线连接的情况下,发动机控制单元将不能使PWM信号电压从12 V拉低到0 V,由此怀疑发动机控制单元与燃油泵控制模块间的控制线路存在故障。 测量发动机控制单元端子 T91/9与燃油泵控制模块端子T6ar/6之间的电阻,约为28 Ω,异常。剥开燃油泵控制模块连接线束,找到PWM控制信号线,发现导线存在破损(图8),内部已经腐蚀,轻轻拉扯后导线断开。 图 8 线束破损处 故障排除 修复线束后,再次测量 PWM信号电压波形(图9),波形均匀且规则,最低电压始终保持在0 V,正常,路试车辆正常,至此故障排除。 图 9 修复线束后测得的PWM信号电压波形 故障总结 该车由于燃油泵控制模块与发动机控制单元间的 PWM信号线虚接,导致燃油泵控制模块无法正常接收发动机控制单元的控制信号,从而无法正常控制燃油泵工作。 诊断时也断开了 PWM信号线起动发动机,无法起动着机,燃油泵控制模块不进入应急运行模式控制燃油泵运转,由此可知该车的燃油泵控制模块没有故障运行模式。 单独断开 PWM信号线,在燃油泵控制模块处测量端子T6ar/6的电压波形,持续输出12 V电压,由此说明发动机控制单元通过控制搭铁信号实现PWM信号控制。 中鑫之宝鹤壁店 赵玉宾 你是不是也很头痛车辆高速抖动?一遍遍更换零件试车也让你心力交瘁?不妨来看看汽修大师如何轻松拿捏这个问题! 10月31日晚8点,虹科Pico直播间,拉法底盘检测诊断调校中心创始人——“超哥”王超元老师做客虹科直播间!深度剖析奔驰S600时速110行驶抖动案例! 直达直播间:https://olezi.xetlk.com/s/2KLDVr
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    2024-10-17 10:35
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    汽车免拆诊断案例 | 2023款零跑C01纯电车后备厢盖无法电动打开和关闭
    故障现象  一辆 2023款零跑C01纯电车,累计行驶里程约为2万km,车主进厂反映,后备厢盖无法电动打开和关闭。 故障诊断  接车后试车,操作后备厢盖外侧、驾驶人侧及遥控钥匙上的后备厢盖开启按钮,可以听到后备厢盖解锁的 “咔哒”声,但后备厢盖均无法电动打开。手动打开后备厢盖,点按后备厢盖内侧的关闭按钮,后备厢盖也无法电动关闭。尝试对电动后备厢盖进行重置学习,长按后备厢盖内侧的关闭按钮,听到“嘀、嘀”两声后松开,然后点按关闭按钮,此时电动后备厢盖徐徐下降,到达关闭位置后下电吸锁吸一下又立即升上来,然后就没有反应了;点按后备厢盖外侧的开启按钮,没有反应。 用故障检测仪检测,发现电动后备厢盖控制模块( PTG)内存储有故障代码“B165A02 锁信号异常历史”“B165001 解锁失败当前”(图1);查看故障检修引导(图2),提示检查后备厢盖锁、控制模块及其线路。反复试车,发现手动关闭后备厢盖并清除故障代码后点按开启按钮,后备厢盖能够电动打开;点按关闭按钮,后备厢盖降到关闭位置后下电吸锁吸一下又立即升上来,故障再现。 图 1 PTG中存储的故障代码 图 2 故障检修引导 查看电动后备厢盖控制电路(图 3)得知,电动后备厢盖控制系统主要由PTG、后备厢盖锁、下电吸锁、电动撑杆(左右侧各1个)及控制开关等组成。后备厢盖的电动关闭过程为:PTG接收到关闭后备厢盖的请求信号后,先控制电动撑杆关闭后备厢盖,当后备厢盖关闭到一定位置时,后备厢盖锁锁止,再控制下电吸锁拉紧后备厢盖。后备厢盖的电动打开过程为:PTG接收到打开后备厢盖的请求信号后,先控制下电吸锁释放复位,然后控制后备厢盖锁解锁,最后控制电动撑杆打开后备厢盖。 图 3 电动后备厢盖控制电路 脱开后备厢盖锁导线连接器,将万用表置于电压挡,红表笔接后备厢盖锁导线连接器端子 4,黑表笔接端子3;手动关闭后备厢盖后点按开启按钮,伴随着后备厢盖锁发出“咔哒”的解锁声,万用表显示电压约为12 V;测量后备厢盖锁导线连接器端子1上的电压,由0 V变为4.7 V,说明后备厢盖锁工作正常。 用 虹科 P ico 汽车 示波器测量下电吸锁由闭锁到返回时的相关波形(图 4),发现下电吸锁闭锁后能够触发全锁信号,但随后电吸锁立即返回,全锁信号消失,最后触发复位信号,工作结束。分析认为,下电吸锁自身工作并无异常,怀疑PTG接收到了异常信号,从而控制下电吸锁闭锁之后又立即返回。 图 4 下电吸锁由闭锁到返回时的相关波形 试车过程中发现,把后备厢盖锁手动闭锁不能触发自吸锁工作,但手动关闭后备厢盖可以触发自吸锁工作,据此怀疑故障可能与电动撑杆有关。 测量后备厢盖可以电动打开时的相关波形(图 5),发现在起始阶段,左侧电动撑杆的霍尔信号1比右侧电动撑杆的霍尔信号1稀疏;利用数学通道分别对左侧、右侧电动撑杆的霍尔信号1进行频率计算,发现在起始阶段,左侧电动撑杆霍尔信号1的变化频率比右侧电动撑杆霍尔信号1的变化频率低(这间接反映左侧电动撑杆打开速度比右侧电动撑杆打开速度慢),随后两者变化频率基本一致,由此推断左侧电动撑杆损坏,PTG通过霍尔信号监测到左侧、右侧电动撑杆在打开和关闭时的位置变化不同步,从而禁用电动打开和关闭功能。 图 5 故障车电动打开后备厢盖时的相关波形 故障排除  更换左侧电动撑杆后试车,后备厢盖电动打开和关闭功能均恢复正常,故障排除。再次测量左侧、右侧电动撑杆的霍尔信号 1波形(图6),发现打开后备厢盖时两者的变化频率基本一致;另外从变化频率上可以看出,后备厢盖在打开的过程中先加速后缓慢减速。 图 6 正常车电动打开后备厢盖时的相关波形 故障总结 要确认霍尔信号是否正常,不仅仅要看其电压的大小,也要注意观察其频率、波动性等。例如本案例中,左侧电动撑杆 损坏 导致了霍尔信号的频率异常。此时仅观察其输出的霍尔信号电压是没有受到影响的,容易导致误判。通过示波器捕捉精确的霍尔信号,则可以将频率上的异常清晰地展现出来,帮助技师更准确地识别故障,减少误判的可能性。 作者: 西安恒泰汽车服务有限公司 岳锋 遇到特定速度下的底盘异响问题,却不知道从何下手? 10月17日晚八点,虹科Pico直播间,戈华飞老师教你科学诊断思路与方法,用两个经典的新能源车底盘异响案例,带你开启NVH诊断之旅! https://olezi.xetlk.com/s/1OInwW