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  • 2024-11-22 17:38
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    故障现象  一辆 2012款路虎揽胜运动版车,搭载3.0T柴油发动机(型号为306DT),累计行驶里程约为10.2万km。车主进厂反映,车辆行驶中加速无力,且发动机故障灯异常点亮。 故障诊断 接车后试车,发动机怠速轻微抖动,发动机故障灯异常点亮;原地加速,提速无明显异常。用故障检测仪检测,发动机控制模块( ECM)存储有故障代码“P0302-00 检测到气缸2失火间歇”(图1);保存并清除故障代码后试车,发动机故障灯熄灭。 图 1ECM中存储的故障代码 用 虹科 Pi co 汽车 示波器测量曲轴位置传感器信号和气缸 4喷油电流波形(图2),分析可知气缸2喷油后曲轴加速较其他气缸偏低,说明气缸2工作不良,推断可能的原因有:气缸2喷油器及其线路故障;ECM故障;气缸2压力不足。 图 2 曲轴位置传感器信号和气缸4喷油电流波形 测量气缸 2的喷油电压和电流波形(图3),发现是连续3次喷油,且第3次喷油脉宽明显变大 。 图 3 气缸2的喷油电压和电流波形 放大第 2次喷油电压和电流波形(图4),分析可知,该车为压电晶体式喷油器,第1阶段为充能阶段,持续时间约为159微秒,电压逐渐升高(最高电压约118 V),压电晶体堆变形,电流逐渐降低,喷油针阀打开,开始喷油;第2阶段为保持阶段,持续时间约为104微秒,电压保持为118 V,电流为0 A;第3阶段为释能阶段,持续时间约为195微秒,电压逐渐下降至0 V,压电晶体堆复原,电流为负值,喷油针阀关闭,停止喷油;整个喷油器的工作过程很短暂,只有约460微秒。与气缸4的喷油电压和电流波形进行对比,波形基本一致,由此排除ECM及喷油器电路存在故障的可能。 图 4 放大气缸2第2次喷油电压和电流波形 进行相对压缩测试(图 5),起动电流波动无明显异常,初步判断气缸2的密封性良好。 图 5 相对压缩测试波形 诊断至此,怀疑气缸 2喷油器存在机械故障。仔细检查气缸2喷油器,发现怠速时气缸2喷油器附近有废气泄漏(图6),且气缸2附近的油污较多。 图 6 气缸2喷油器附近有废气泄漏 拆下气缸 2喷油器,外壳有很多油污(图7),而其他喷油器的外壳很干净,由此推断气缸2喷油器密封不良。 图 7 气缸2喷油器外壳上有很多油污 故障排除 更换所有气缸的喷油器密封件修理包后进行路试,车辆加速恢复正常,发动机故障灯不再异常点亮,故障排除。 故障总结  气缸 2喷油器密封不良,气缸压力越大,漏气量越大。相对压缩测试时的漏气量很小,所以从测试结果看不出异常;怠速时的漏气量较小,气缸2没有完全失火,发动机加速无明显异常;车辆行驶中加速时的漏气量较大,气缸2完全失火,发动机加速不良。 该车压电晶体式喷油器的结构如图 8所示。 图 8 压电晶体式喷油器的结构示意 杭州捷盛行汽车服务有限公司 乐翔 11月28日,下周四晚8点,《汽车维护与修理》杂志社副主编,汤多顺老师做客虹科直播间!奥迪A7行驶中发动机异响?汤主编教你更科学的诊断方法与技巧,一起探索NVH问题的解决之道! 这是 一个有些特别的异响案例,也许就是你曾忽略的地方 哦 ! 直达直播间:https://olezi.xetslk.com/s/sU9Ts
  • 2024-10-23 14:28
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    故障现象  一辆 2019款奥迪A6L车,搭载2.0T发动机,累计行驶里程约为9万km。车主反映,车辆行驶中偶发熄火,故障频率较高。 故障诊断  接车后试车,起动发动机,可以正常起动着机。使用故障检测仪检测,发动机控制单元存储有 “P025A 燃油模块促动-电气故障/断路”“P228C 燃油压力调节器1超出调节极限-压力过低”等多个与燃油系统相关的故障代码(图1)。 图 1 发动机控制单元中存储的故障代码 由于故障未重现,决定清除故障代码后进行路试,行驶一段时间后车辆动力下降,加速无力。低压燃油系统压力从 600 kPa下降到100 kPa,重新起动后车辆又恢复正常,推断低压燃油系统存在故障。 查看低压燃油系统电路(图 2)并查阅资料得知,该车的燃油泵为三相电动机,燃油泵控制模块接收发动机控制单元的的PWM(Pulse Width Modulation,脉冲宽度调制)控制信号,通过三相电控制燃油泵转速,调节燃油压力。 图 2 低压燃油系统电路 拆开后排座椅,连接 虹科 Pico汽车示波器 ,测量燃油泵端子 1的电压信号和电流信号(图3),发现波形断断续续,异常 。 图 3 测得的电压与电流信号波形 放大异常波形查看(图 4),发现电压和电流几乎同时下降;测量燃油泵端子2和端子3的电压、电流信号波形,异常处相同,说明燃油泵控制模块输出的三相电路信号偶发中断,导致燃油泵不能正常工作。分析可能的故障原因有:燃油泵控制模块供电、搭铁电路故障,燃油泵控制模块与发动机控制单元间的电路存在故障;发动机控制单元故障。 图 4 放大后的异常波形 该车的燃油泵控制模块位于车辆右后侧护板内部,拆开护板,将功率试灯分别连接至燃油泵控制模块端子 T6ar/5(供电)与端子T6ar/4(搭铁),试灯可以正常点亮,排除燃油泵控制模块供电、搭铁电路故障可能性。 测量燃油泵控制模块端子 T6ar/6的PWM信号电压波形(图5),发现波形断断续续不规则,且最低电压无法降至0 V,而是在5 V左右。 图 5 从燃油泵控制模块端子T6ar/6测得的PWM信号波形 怀疑燃油泵控制模块的供电电压不稳定从而导致该现象,于是增加示波器 2条测量通道,分别测量燃油泵控制模块的供电和搭铁信号波形(图6),并晃动线束,发现PWM信号电压波动变化时,燃油泵控制模块的供电和搭铁信号波形并没有改变,排除燃油泵控制模块供电线路存在虚接故障的可能性。 图 6 测得的燃油泵控制模块供电、搭铁及PWM信号波形 脱开燃油泵控制模块导线连接器,再次测量端子 T6ar/6(连接至发动机控制单元)的信号电压波形(图7),发现波形均匀且规则,电压在0 V~1.6 V均匀变化,说明发动机控制单元可以正常输出控制信号,排除发动机控制单元故障的可能性。 图 7 断开燃油泵控制模块导线连接器后测得的信号电压波形 为什么连接燃油泵控制模块导线连接器时测得的 PWM信号电压存在异常呢?分析认为,如果PWM信号线存在虚接电阻,那么在导线连接的情况下,发动机控制单元将不能使PWM信号电压从12 V拉低到0 V,由此怀疑发动机控制单元与燃油泵控制模块间的控制线路存在故障。 测量发动机控制单元端子 T91/9与燃油泵控制模块端子T6ar/6之间的电阻,约为28 Ω,异常。剥开燃油泵控制模块连接线束,找到PWM控制信号线,发现导线存在破损(图8),内部已经腐蚀,轻轻拉扯后导线断开。 图 8 线束破损处 故障排除 修复线束后,再次测量 PWM信号电压波形(图9),波形均匀且规则,最低电压始终保持在0 V,正常,路试车辆正常,至此故障排除。 图 9 修复线束后测得的PWM信号电压波形 故障总结 该车由于燃油泵控制模块与发动机控制单元间的 PWM信号线虚接,导致燃油泵控制模块无法正常接收发动机控制单元的控制信号,从而无法正常控制燃油泵工作。 诊断时也断开了 PWM信号线起动发动机,无法起动着机,燃油泵控制模块不进入应急运行模式控制燃油泵运转,由此可知该车的燃油泵控制模块没有故障运行模式。 单独断开 PWM信号线,在燃油泵控制模块处测量端子T6ar/6的电压波形,持续输出12 V电压,由此说明发动机控制单元通过控制搭铁信号实现PWM信号控制。 中鑫之宝鹤壁店 赵玉宾 你是不是也很头痛车辆高速抖动?一遍遍更换零件试车也让你心力交瘁?不妨来看看汽修大师如何轻松拿捏这个问题! 10月31日晚8点,虹科Pico直播间,拉法底盘检测诊断调校中心创始人——“超哥”王超元老师做客虹科直播间!深度剖析奔驰S600时速110行驶抖动案例! 直达直播间:https://olezi.xetlk.com/s/2KLDVr
  • 2024-10-17 10:35
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    汽车免拆诊断案例 | 2023款零跑C01纯电车后备厢盖无法电动打开和关闭
    故障现象  一辆 2023款零跑C01纯电车,累计行驶里程约为2万km,车主进厂反映,后备厢盖无法电动打开和关闭。 故障诊断  接车后试车,操作后备厢盖外侧、驾驶人侧及遥控钥匙上的后备厢盖开启按钮,可以听到后备厢盖解锁的 “咔哒”声,但后备厢盖均无法电动打开。手动打开后备厢盖,点按后备厢盖内侧的关闭按钮,后备厢盖也无法电动关闭。尝试对电动后备厢盖进行重置学习,长按后备厢盖内侧的关闭按钮,听到“嘀、嘀”两声后松开,然后点按关闭按钮,此时电动后备厢盖徐徐下降,到达关闭位置后下电吸锁吸一下又立即升上来,然后就没有反应了;点按后备厢盖外侧的开启按钮,没有反应。 用故障检测仪检测,发现电动后备厢盖控制模块( PTG)内存储有故障代码“B165A02 锁信号异常历史”“B165001 解锁失败当前”(图1);查看故障检修引导(图2),提示检查后备厢盖锁、控制模块及其线路。反复试车,发现手动关闭后备厢盖并清除故障代码后点按开启按钮,后备厢盖能够电动打开;点按关闭按钮,后备厢盖降到关闭位置后下电吸锁吸一下又立即升上来,故障再现。 图 1 PTG中存储的故障代码 图 2 故障检修引导 查看电动后备厢盖控制电路(图 3)得知,电动后备厢盖控制系统主要由PTG、后备厢盖锁、下电吸锁、电动撑杆(左右侧各1个)及控制开关等组成。后备厢盖的电动关闭过程为:PTG接收到关闭后备厢盖的请求信号后,先控制电动撑杆关闭后备厢盖,当后备厢盖关闭到一定位置时,后备厢盖锁锁止,再控制下电吸锁拉紧后备厢盖。后备厢盖的电动打开过程为:PTG接收到打开后备厢盖的请求信号后,先控制下电吸锁释放复位,然后控制后备厢盖锁解锁,最后控制电动撑杆打开后备厢盖。 图 3 电动后备厢盖控制电路 脱开后备厢盖锁导线连接器,将万用表置于电压挡,红表笔接后备厢盖锁导线连接器端子 4,黑表笔接端子3;手动关闭后备厢盖后点按开启按钮,伴随着后备厢盖锁发出“咔哒”的解锁声,万用表显示电压约为12 V;测量后备厢盖锁导线连接器端子1上的电压,由0 V变为4.7 V,说明后备厢盖锁工作正常。 用 虹科 P ico 汽车 示波器测量下电吸锁由闭锁到返回时的相关波形(图 4),发现下电吸锁闭锁后能够触发全锁信号,但随后电吸锁立即返回,全锁信号消失,最后触发复位信号,工作结束。分析认为,下电吸锁自身工作并无异常,怀疑PTG接收到了异常信号,从而控制下电吸锁闭锁之后又立即返回。 图 4 下电吸锁由闭锁到返回时的相关波形 试车过程中发现,把后备厢盖锁手动闭锁不能触发自吸锁工作,但手动关闭后备厢盖可以触发自吸锁工作,据此怀疑故障可能与电动撑杆有关。 测量后备厢盖可以电动打开时的相关波形(图 5),发现在起始阶段,左侧电动撑杆的霍尔信号1比右侧电动撑杆的霍尔信号1稀疏;利用数学通道分别对左侧、右侧电动撑杆的霍尔信号1进行频率计算,发现在起始阶段,左侧电动撑杆霍尔信号1的变化频率比右侧电动撑杆霍尔信号1的变化频率低(这间接反映左侧电动撑杆打开速度比右侧电动撑杆打开速度慢),随后两者变化频率基本一致,由此推断左侧电动撑杆损坏,PTG通过霍尔信号监测到左侧、右侧电动撑杆在打开和关闭时的位置变化不同步,从而禁用电动打开和关闭功能。 图 5 故障车电动打开后备厢盖时的相关波形 故障排除  更换左侧电动撑杆后试车,后备厢盖电动打开和关闭功能均恢复正常,故障排除。再次测量左侧、右侧电动撑杆的霍尔信号 1波形(图6),发现打开后备厢盖时两者的变化频率基本一致;另外从变化频率上可以看出,后备厢盖在打开的过程中先加速后缓慢减速。 图 6 正常车电动打开后备厢盖时的相关波形 故障总结 要确认霍尔信号是否正常,不仅仅要看其电压的大小,也要注意观察其频率、波动性等。例如本案例中,左侧电动撑杆 损坏 导致了霍尔信号的频率异常。此时仅观察其输出的霍尔信号电压是没有受到影响的,容易导致误判。通过示波器捕捉精确的霍尔信号,则可以将频率上的异常清晰地展现出来,帮助技师更准确地识别故障,减少误判的可能性。 作者: 西安恒泰汽车服务有限公司 岳锋 遇到特定速度下的底盘异响问题,却不知道从何下手? 10月17日晚八点,虹科Pico直播间,戈华飞老师教你科学诊断思路与方法,用两个经典的新能源车底盘异响案例,带你开启NVH诊断之旅! https://olezi.xetlk.com/s/1OInwW
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    2024-6-14 09:54
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    故障现象 一辆 别克威朗 15S L3G发动机 , 行驶里程 1977 1公里。车主反映, 开空调 的时候有 哒哒异响 , 类似发动机敲缸的声音 。 试车验证 , 发现开空调并不是每次有会有异响 , 声音只是偶尔出现 。 而且有时空调已经并闭了 , 异响也会突然出现 。 感觉就是发动机负荷大了就会响 。 因为此款发动机有坏活塞及活塞销的案例声音和这个很类似 ,所以不敢大意直接换压缩机 。 故障诊断 直接用虹科 Pico NVH套装检测异响的频率,从测得的 频域图 结果来看,异响声音的频率是 15.7Hz(图1) 图 1 频域图 从测得的 时域图 结果来看异响声音的频率也是 16Hz(图2) 图 2 时域图 所以我们可以得到的信息就是 : 异响在发动机 735转时 , 频率是 16Hz左右 。 知道了故障的频率 ,但是怎么找到故障的部件呢?原来我们就怀疑是压缩机问题 , 只是有时空调关了也异响不敢确定 。 先用卡尺测得 曲轴与压缩机皮带轮的直径 , 测得曲轴皮带轮直径是 14.8CM , 测得压缩机皮带轮直径是 11.6CM ( 图 3 )。 图 3 测量 曲轴与压缩机皮带轮的直径 然后把我们将测得的结果输入到软件里面(图 4图5),然后将曲轴与凸轮轴的直径输入NVH软件后,软件自动计算出来16Hz左右的异常声音是压缩机转一圈响一次的(图6)。 图 4 将测量结果输入软件 图 5添加振动 图 6 自动计算结果 故障排除 通过上面的操作,我们就可以完全确定这个异响是压缩机导致的了。更换压缩机以后再试车,没有再出现异响,故障排除。 如何在 LIN总线上查找风门电机的ID?除了译码还有什么办法?6月20日晚八点,锁定虹科Pico直播间,技术总监应良卿老师带你深入了解LIN总线译码及其运用,轻松应对LIN总线问题! 点击下方链接,预约直播吧! https://olezi.xetlk.com/s/38qEsW
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    2024-5-22 13:07
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    故障现象 一辆 2017款奔驰E300L车,搭载274 920发动机,累计行驶里程约为21万km。车主反映,该车行驶中发动机偶尔无法加速,且车辆发闯。 故障诊断 用故障检测仪检测,发动机控制单元( N3/10)中存储有故障代码“P033900 曲轴位置传感器1存在偶发性故障” 和 “P033904 曲轴位置传感器1存在偶发性故障。存在一个内部故障”(图1) 图 1 发动机控制单元中存储的故障代码 执行引导测试,提示检查曲轴位置传感器( B70)的信号电压(图2)。 图 2 执行引导测试 用 pico示波器测量发动机怠速时的曲轴位置传感器信号波形(图3),高电位约为4.9 V,低电位约为0 V,正常。 图 3 发动机怠速时的曲轴位置传感器信号波形 进行路试,测得故障出现时的曲轴位置传感器供电、信号及搭铁波形如图 4所示,发现发动机转速突然自动下降前紧挨着出现了2个齿缺信号,异常 图 4 故障出现时的曲轴位置传感器供电、信号及搭铁波形 放大异常信号位置 2处的曲轴位置传感器信号波形(图5),发现从正常齿缺开始第11齿后又出现齿缺信号,异常 ; 放大异常信号位置 1处的曲轴位置传感器信号波形,发现从正常齿缺开始第12齿后出现了异常的齿缺信号;正常时的曲轴位置传感器信号波形如图6所示。反复路试,发现异常齿缺信号出现的位置均在正常齿缺开始第11齿或第12齿后,怀疑曲轴位置传感器信号靶轮异常。 图 5 放大异常信号位置2处的曲轴位置传感器信号波形 图 6 正常时的曲轴位置传感器信号波形 拆下曲轴位置传感器,未见异常;用内窥镜观察曲轴位置传感器信号靶轮,也未见异常。拆下曲轴位置传感器信号靶轮,用磁极观察片仔细检查曲轴位置传感器信号靶轮的磁极(图 7),未见异常。 图 7 检查曲轴位置传感器信号靶轮的磁极 进一步检查发现,曲轴位置传感器信号靶轮有一处发生轻微变形(图 8),推断这影响了曲轴位置传感器与信号靶轮之间的气隙,当发动机转速较高时,就会出现信号丢失的情况。 图 8 曲轴位置传感器信号靶轮轻微变形 故障排除 更换曲轴位置传感器信号靶轮后反复路试,故障未再出现,故障排除。 故障总结 故障码和故障部件不一定是相符的。本案中,虽然故障码已经提示为曲轴位置传感器,但也有可能是线路、发动机内部故障等导致曲轴位置传感器信号异常。因此,笔者第一时间选择了用示波器判断故障,通过波形锁定 信号靶轮 问题。虽然一开始使用内窥镜未能发现异常,但因为有示波器的提示,并没有直接判定 信号靶轮 无异常,而是选择进一步拆检,核实了信 号靶轮 存在轻微形变,从而排除了故障。 作者:杭州捷盛行汽车服务有限公司 乐 翔