tag 标签: 凯迪拉克

相关博文
  • 热度 3
    2024-5-8 14:38
    381 次阅读|
    0 个评论
    【免拆诊断案例】2010款凯迪拉克SRX车发动机无法起动
    故障现象 一辆 2010款凯迪拉克SRX车,搭载LF1发动机,累计行驶里程约为14.3万km。该车因正时链条断裂导致气门顶弯,大修发动机后试车,起动机运转有力,但发动机没有着机迹象;多起动几次,火花塞会变湿,说明发动机喷油了;测试火花塞跳火,正常;测量气缸压力,也正常;反复检查发动机机械正时,也未见异常。诊断至此没有了诊断思路,于是向笔者请求技术支持。 故障诊断 用故障检测仪检测,无相关故障代码存储。用 pico示波器测量气缸2的气缸压力波形,未见异常,说明发动机机械正时确实没问题;再同时测量气缸2的点火触发信号波形(图1),发现点火时刻发生在排气行程末端,异常,正常点火时刻应发生在压缩上止点附近;测量其他气缸的点火触发信号,发现点火时刻均发生在排气行程末端,说明所有气缸的点火时刻均推迟了约360°曲轴转角。 图 1 故障车气缸 2的气缸压力和点火触发信号波形 测量故障车的发动机正时波形(图 2),与正常车的发动机正时波形(图3)进行对比,发现故障车进气凸轮轴位置传感器第2个宽齿信号与第1个窄齿信号之间为小间距,第2个窄齿信号与第1个宽齿信号之间为大间距,但正常车进气凸轮轴位置传感器第2个宽齿信号与第1个窄齿信号之间为大间距,第2个窄齿信号与第1个宽齿信号之间为小间距,两者刚好相反。 图 2 故障车的发动机正时波形 图 3 正常车的发动机正时波形 利用数学通道将进气凸轮轴位置传感器信号反相(高电位反转成低电位,低电位反转成高电位,图 4),发现宽、窄齿信号变得与正常车的一致,且与曲轴位置传感器信号的相对位置也变得与正常车的一致,由此推断该车凸轮轴位置传感器信号错误,使发动机控制单元判缸错误,以致点火时刻错误,发动机无法起动。 图 4 将故障车进气凸轮轴位置传感器反相 检查凸轮轴位置传感器,发现 4个凸轮轴位置传感器(2个排气凸轮轴位置传感器和2个进气凸轮轴位置传感器)均是新更换的,怀疑更换的型号错误。重新订购4个凸轮轴位置传感器后进行对比测试,连接凸轮轴位置传感器导线连接器,在未装车的情况下,之前的凸轮轴位置传感器输出的是低电位信号(图5),而重新订购的凸轮轴位置传感器输出的是高电位信号(图6)。 图 5 之前的凸轮轴位置传感器输出信号 图 6 重新订购的凸轮轴位置传感器输出信号 故障排除  更换 4个凸轮轴位置传感器后试车,发动机顺利起动着机,故障排除。再次测量气缸2的气缸压力和点火触发信号波形(图7),发现点火时刻发生在压缩上止点附近,恢复正常。 图 7 正常车气缸 2的气缸压力和点火触发信号波形 故障总结  ( 1)虽然有喷油、有点火,气缸压力也正常,但是如果点火和喷油时刻错误,发动机依然无法起动着机。 ( 2)气缸压力波形中的压力最高点即为压缩上止点位置,如果点火时刻不在压缩上止点附近,则说明点火时刻错误。 余姚东江名车专修厂 叶正祥 面对棘手的故障问题,需要先进的诊断工具,也需要扎实的汽修知识与清晰的诊断思路! 5月9日晚八点,跟着24年资深维修专家叶正祥老师一起,深入探索奔驰S400维修案例,学习诊断思路与维修技巧,感受点石成金的乐趣! 点击下方链接,直达直播间! https://olezi.xetlk.com/sl/fc9uh
  • 热度 2
    2023-11-20 10:58
    521 次阅读|
    0 个评论
    一、故障现象 一辆1994款凯迪拉克fleetwood车,搭载5.7L发动机(燃油系统采用进气歧管多点喷射,每个气缸都有独立的喷油器;点火系统只有一个点火线圈,带机械分电器和高压线),发动机无法起动。 二、故障诊断 起动发动机,起动机运转有力,但是无法着机。该车OBD诊断接口不是标准的OBD接口,无法使用现有的故障检测仪检测,于是决定使用示波器依次检查该车的气缸压力、喷油及点火。 首先用 pico示波器和压力传感器WPS500X 测量起动时的气缸压力波形。该车火花塞安装在排气支管下方,很难拆装,经过一番努力,只能测6个气缸的气缸压力波形,剩余2个气缸由于空间狭小,没法安装压缩管。 所测6个气缸的气缸压力波形基本一致,如图1所示,最高压缩压力约为13bar(1bar=100kPa),且压缩冲程的压力上升曲线和做功冲程的压力下降曲线对称,说明气缸密封良好;进气冲程和排气冲程的压力等于大气压力,说明发动机配气正时没有明显偏差。 图1 起动时的气缸压力波形 用燃油压力表测量燃油压力,为3.2bar,且压力保持也正常。用pico示波器测量喷油电压和电流波形,基本一致。如图2所示,喷油电流约为900mA,从电流和电压波形上可看到针阀抬起和落座时刻,说明阀芯没有卡滞。 图2 喷油电压和电流波形 观察点火系统的结构,主要包括火花塞、高压线、1个独立的点火线圈、电子点火模块及机械式分电器总成等。该车没有曲轴和凸轮轴位置传感器,在分电器轴上有2个霍尔元件,用于判断点火和喷油时刻。分电器内没有真空和离心式点火提前角调整装置,点火提前角由电子点火模块电控调整。 发动机控制单元向电子点火模块发送点火控制的脉冲信号,电子点火模块据此控制点火线圈初级线圈的通断,在次级线圈内感应出高压电;高压电传输至分电器,通过分缸线分配给8个气缸。 测量初级点火电压、点火电流及点火控制脉冲波形(图3),充磁时间约为30ms,初级点火击穿电压约为380V,燃烧时间约为4.7ms,点火电流约为6.5A,点火控制脉冲与初级点火电压、点火电流同步,由此判断点火线圈和电子点火模块工作正常。 图3 初级点火电压、点火电流及点火控制脉冲波形 为了判断分电器和分压线的工作情况,用次级点火电容探头同时测量分电器中央高压线和气缸8分缸线上的次级点火电压波形(图4)。该车发动机的点火顺序为1-8-4-3-6-5-7-2,根据点火顺序标记出次级点火电压对应的气缸号,可知气缸2和气缸7的次级点火电压偏低。 图4 分电器中央高压线和气缸8分缸线上的次级点火电压波形 由于初级点火电压和点火电流正常,推断次级高压回路出现漏电。对调气缸2和气缸6的分缸线和火花塞,重新测量次级点火电压波形,气缸2的次级点火电压仍然偏低,由此排除高压线和火花塞故障的可能,推断分电器存在漏电故障。 此时联想起之前试车过程中出现的奇怪现象:起动发动机时,踩几次加速踏板,在点火开关从start挡回到ON挡的瞬间,进气歧管回火,同时曲轴反转。分析认为,分电器损坏,导致多个气缸之间窜高压电。 三、故障排除 如图5所示,分电器位于冷却液泵下方,两边连接8根分缸线,形似一只螃蟹。更换分电器总成后试车,发动机起动正常,故障排除。 图5 分电器的安装位置 四、故障总结 (1) 为什么在停止起动瞬间,出现回火和反转? 在发动机即将停转时,点火线圈充磁时间较长,点火能量相对较高。由于发动机转速慢,压缩冲程的气缸压力低,更容易击穿电极间的空气,点燃可燃混合气。 (2) 曲轴为什么反转? 可能是某个位于压缩上止点附近的气缸,在点火时高压电窜到另一个气缸,该气图5 分电器的安装位置缸的活塞正在上行,高压电点燃混合气后推动活塞下行,造成曲轴反转。 (3) 进气歧管为什么回火? 曲轴反转过程中,点燃的混合气通过打开的进气门窜入进气歧管,或者高压电窜电,恰好通过打开的进气门点燃进气歧管内的混合气。 (4)分电器内部窜电,外表看不出来。笔者尝试用兆欧表测量,没有发现漏电问题。兆欧表最高电压为1000V,可能电压还不够高 作者: 奥星越秀汽车职业培训学校 任贺新 任贺新,汽车免拆诊断技术专家,现任奥星越秀汽车职业培训学校高级培训讲师,曾任奥迪4S店及中鑫之宝技术经理;2013年通过一汽大众技术培训师认证;2013年获得奥迪十佳技术培训师荣誉称号;2017年被聘为第三届汽车诊断师大赛星至宝赛区专家评委。
  • 热度 4
    2023-10-11 10:57
    798 次阅读|
    0 个评论
    故障现象 一辆2020款凯迪拉克XT5车,搭载LSY发动机,累计行驶里程约为8万km。车主反映,加速时发动机有明显异响。 故障诊断 接车后试车,起动发动机,发动机怠速运转平稳;打开发动机室盖,能够听到轻微的“哒哒”异响;轻踩加速踏板,发动机转速正常升高,但异响随之频率变快、音量变大。将发动机熄火,检查发动机机油液位和冷却液液位,未见异常;拆下发动机附件传动带后试车,异响依旧。用故障检测仪(GDS)检测,无故障代码存储;读取失火数据,无历史失火记录。查看维修手册上与之相匹配的故障诊断引导,没有给出具体的检查方法,只是列出发动机上部发出异响的可能部件有气门摇臂、气门挺柱、正时链条、气门杆等。按照传统的诊断方法,只能一步步拆检发动机。为了避免盲目拆检,笔者决定使用pico示波器捕捉异响的发生时刻与点火时刻的对应关系,再根据四冲程发动机的工作原理来分析异响来源。 连接pico示波器,A通道接入探针,测量气缸1的点火控制信号,设置量程为±20 V DC;B通道接入拾音探头,测量异响信号,设置量程为±1 V DC;设置时基为200 ms/格。起动发动机,当异响出现时,将拾音探头分别放置到气门室盖的各处,对比异响信号电压幅值的大小,发现异响发生时刻是有规律的(图1),且气缸1位置对应的异响信号电压幅值最大。 图1 将所采集到的波 形放大(图 2),借 助 WOT(Waveform Overlay Tool,波形叠加工具,输入点火顺序可以生成发动机工作循环图,红色区域为做功行程,灰色区域为排气行程,蓝色区域为进气行程,黄色区域为压缩行程)进行分析,可知异响产生时气缸1的排气门和气缸2的进气门均在打开和关闭,但是气缸1处的异响信号电压幅值最大,由此推断异响是由气缸1的排气门间隙过大引起。 图2 拆下气门室盖,检查发现气缸1的一个排气门摇臂的滚针磨损严重(图3),气门挺柱不能自动调整过大的气门间隙,从而使凸轮轴敲打摇臂,发出异响。 图3 故障排除 更换损坏的气门摇臂后试车,异响消失,故障排除。