实践是检验真理的唯一标准,今天这句话又一次在我身上得到了验证。
周四板子终于寄到了,周五兴冲冲的去把焊锡膏,酒精还有砂纸买来,昨天天下午就开始动工了,并且还很开心的焊了29颗电容电阻,发现尽管当时对着材料单看了好几次,还是有东西少买了。可是当焊到排阻时,就郁闷了,晚上和嫂子交流的时候,(突然发现姐姐叫习惯了,叫)又发现原来世上还有焊锡枪的存在,哈哈,好东西啊,我那可怜的排阻自打被我焊上以后就短路了,失去了原有的价值,现在是摘也摘不下来,郁闷啊!
这次从设计图纸到购买元器件到板子送回来焊,每一个环节都蕴藏着大智慧,我也在实践中找到了很多不足,目前板子又发现了很多问题,大修肯定是少不了的,目前已经总结了七条修改之处,顺便在这里做个备份吧!
1.双排接插键的孔太小了。(可是当时画的是标准封装啊,为什么会太小了,难道是我元器件买得不对?)
2.排阻封装引脚太短了,因此很难焊。(排阻中的脚间距是0.8mm,引脚太短造成了焊接的难度,容易造成短路,虽然老师一再提醒我要比原封装画的大一些,我也进行了修改,对引脚进行了加长,但是却没考虑到在实际中,我加长的那部分是微乎其微的,MS起的作用真的不大。)
3.SP3232E引脚太短。(理由同上,虽然还没焊到这块芯片,但是自己动手焊过排阻以后,我可以想像老师焊上次那块我按芯片尺寸画的封装的SP3232E的芯片时痛苦的表情,只是后来没有看到实际的那块板子,所以就没找记性,MS那块板子上我画了一止一个封装的,看来真是辛苦老师了,以后一定要记住,不能再犯同样的错误了。)
4.应该给电阻器打个孔,让它有个藏身之处,不要让它老是裸露在外,这样影响美观,而且给人一种不平衡的感觉。
5.同样又没有给100uF的电容留有足够的空间,难道我想自己减肥还不够,逼着它也陪我做瘦身运动?
6.过孔太靠近芯片的引脚了,这样容易在焊接时造成短路,应该可以通过设置线间距来解决吧,记得PROTEL中的RULE中有设置的。
7.板子的四脚应该留有用于固定的孔,并把地线引入其中一个固定的孔上。
板子的问题找到了这么多,问题还在继续发现中,另外还应该对板子的布局再进行适当的调整。板子的到来也让我发现在采购环节出现物问题,明天再去电子市场把GOODS买齐了。
其实很惭愧,学了四年的电子,一直没做过像样的板子,理论学了一大堆,实际的也没怎么动手。 以前做的稳压电源的课程设计,电路设计好,手工做板子, 板子做好焊好后,一切指标都达到了,但是成绩还是从A被拉到了B+,原因就是板子太难看了,卖出去也没人要。发现自己做事情总是笨手笨脚的,精细的活总是干不好。
用户756527 2011-7-12 16:33
用户1584993 2011-7-4 13:41
用户145043 2008-5-9 10:03