上次说到最初的XUFO玩具实验,一方面受限于飞行平台过于“卡通”,升力太小不便于进一步的实验;另一方面也在算法上有些欠缺,于是后来打造了一版无刷电机动力的XUFO,时间大概是2007年夏天。
结构使用碳纤维管搭建,四周用碳纤维杆加强,中心和顶端结构使用了广告公司的PVC板切割几个槽路,用万能胶和热熔胶粘合而成,另外粘了几个PVC管作为支脚,整体结构轻巧、结实,最关键是便宜啊!
无刷电机选用银燕KV830的,螺旋桨使用GWS的三叶正反桨,四只无刷电调绑在碳纤维杆上,电池挂在机腹,控制板下面垫了一层软泡沫,侧部放置接收机。
在控制上这次验证了模糊PID以及仿人智能算法,模糊PID是对上次模糊算法的修改,但是调了几次参数效果不大理想就放弃了,主要实验仿人智能(HSIC)。这个是李祖枢、涂亚庆教授创建的新型控制算法,按照人的思维,根据系统的动态变化模态进行辨识、调整,可以有效地利用积分信息同时消除积分饱和的不利因素,还引入了扩张因子与抑制因子,因此可以称作一种基于模态判断的变结构PID,对此感兴趣的朋友请google。
HSIC的实验效果相当不错,室内悬停的稳定性实验比起第一版有相当大的提高,参数很好调整,即便是XUFO的载荷发生较大变化,或者各方向的负载不均匀,也能较好的适应。但是存在一个问题:遇到较强的外部干扰,XUFO需要打几个摆子才能够稳定下来,不能一次到位,也就说动态性能还不如第一版,这令我很郁闷。
后来用算法我在其他试验中作了一下,本身是不存在响应过慢的,可以排除算法的问题,那到底是怎么回事呢?后来在网友“老老糊涂虫”的点播下我才晓得:无刷电机的转速较高、力矩较小,直接驱动螺旋桨有点“小孩舞大刀”力度不够,XUFO的平衡是建立在各螺旋桨快速调整的基础上的,而快速调整需要充足的力矩来保证,正是无刷电机直驱的力矩余量不足造成了XUFO的动态调整性能降低。
这个问题的解决途径有三:要么定制低KV值的无刷电机,提高输出力矩;要么加装几倍的减速器提高输出力矩;要么改造调速器提供闭环功能强化调速动态性。第一个办法是最有效的,也能够提高电能的利用率,第二个办法增加了成本和损耗,第三个办法也具有一定的实用性。
通过这次的实验,积累了仿人智能控制算法的应用经验,找到了改进XUFO的改进方向。
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