在工业生产的世界里,每一次设备故障都像是一场突如其来的“战斗”,而这次750千瓦直流电机在轧钢时的突然停车,更是一场考验技术与耐心的硬仗。
那原本是轧钢生产有条不紊进行的时刻,可这台750千瓦的直流电机却突然停了下来,就像一头勤劳的巨兽突然“罢工”,整个生产节奏瞬间被打乱。我赶忙跑到配电室去检查整流柜,只见590调速器面板上清晰地显示着过流故障码。这可让我心里“咯噔”一下,按常理,电机降速时电流应该变小才对,可这次却报出过流故障,还真是头一回碰到这么棘手的情况。
为了弄清楚故障原因,我赶紧跟操作工师傅详细了解情况。操作工师傅说电机就是在降速的时候突然停车的,这奇怪的状况让我更加摸不着头脑了。不过既然报的是过流故障,那肯定得对整流柜进行一番细致的检查。
停电之后,我拿起二极管档的工具,开始仔细测量整流柜里面的可控硅。这一测,还真发现问题了,有一块可控硅被击穿了。接着又测量柜子里面的块熔,这一查,确定有两块2500A的块熔坏了。看来这就是导致电机出现故障的“罪魁祸首”了。
可别小看这拆装可控硅和块熔的活儿,这整流柜的年纪可不小了,属于那种老式的扩容柜,当初设计的时候估计就没考虑到后期维修的便利性。拆个可控硅简直难如登天,那过程繁琐得让人头疼。
在拆装的时候,需要用到各种工具,像拆块熔得用14 - 17、17 - 19的眼镜扳手,还有14、17、19的套管扳手,快速扳手和加长杆这些也都是拆可控硅必备的。我就一个人在那狭小的柜子空间里,跟这些工具和顽固的零件“较劲”。期间拆散热器的时候,实在太重了,一个人根本搬不动,只好叫班长来帮忙配合一下。
整整三个小时啊,大部分时间都是我一个人在那埋头苦干。终于,可控硅和块熔都换好了。但这还不算完,还得把柜子整体检查一遍,确保没有其他潜在的问题。接着又把直流电机打开,仔细检查了一下换向器和碳刷,确定这些都没问题之后,才敢送电试车。好在试车的时候,电机运行正常,这颗悬着的心才算是落了地。
收拾工具的时候,工人却在一旁念叨,说这次耽误时间太长了,每次都要修几个小时,让我下次能不能快点修。我一听,心里也有点委屈,就跟他们解释说:“这种活真不是着急的事儿啊,必须要检查到位才行。就这么个老掉牙的扩容柜,拆装本来就麻烦得很,大部分都是我一个人在干,旁边有人也就是协助一下,人多也帮不上忙呀,想快也快不了。”
工作就是这样,看似只是简单的维修,但其中的每一个环节都容不得半点马虎。在这个行业里摸爬滚打,遇到的困难和挑战数不胜数,但为了保障生产的正常进行,再苦再难也得咬牙坚持。希望通过分享这次的经历,能让更多的人理解我们这些一线工作者的不易,也希望大家在工作中都能多一些理解,少一些抱怨。